在2011年全國醫(yī)藥行業(yè)QC成果評比中,揚子江藥業(yè)集團水針車間“眾志成城”QC小組選送的《降低ATM18型自動燈檢機誤剔率》課題,以特有的科學性、實用性和可操作性,獲得評委的高度贊揚,榮獲一等獎。這一榮譽凝聚著“眾志成城”QC小組成員對“質(zhì)量第一”的執(zhí)著追求和為開展技術攻關付出的艱辛努力,它也是揚子江藥業(yè)踐行“創(chuàng)新為民,高質(zhì)惠民”宗旨的縮影。
揚子江藥業(yè)集團液體三號樓水針車間成立于2008年12月。為配合技術攻關活動,翌年9月,該車間成立了“眾志成城”QC小組。在輸液類產(chǎn)品中,燈檢是一個非常重要的環(huán)節(jié)。為了把好這個關口,該車間于2010年引進了意大利貝威蒂公司ATM18型自動燈檢機,專門用于液體制劑類的燈檢。該燈檢機的工作原理是,當產(chǎn)品被高速旋轉(zhuǎn)后進入檢測站位時急停,瓶內(nèi)藥液因慣性而繼續(xù)保持旋轉(zhuǎn),此時相機拍攝下這一過程,并由處理器對圖像進行處理,找出含有異物或裝量不足的不合格品。
最初使用這臺機器時,由于缺少實際操作經(jīng)驗,燈檢機進入工作崗位后陸續(xù)出現(xiàn)炸瓶、漏檢、誤剔等各類問題。工作人員通過對燈檢產(chǎn)品的相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)誤剔的現(xiàn)象比較嚴重,平均誤剔率高達4.11%,明顯影響車間的生產(chǎn)效率。針對燈檢機誤剔率問題,水針車間QC小組組織相關人員進行技術攻關。
QC小組成員通過“頭腦風暴法”羅列影響誤剔率的原因,并進行逐一的梳理、分析,找出了影響誤剔率的5個主要因素:過濾擋板位置偏高、持瓶夾旋轉(zhuǎn)不到位、快門值偏低、邊緣屏蔽靈敏度值偏高、可接受異物面積偏低。
找出原因后,攻關小組利用QC管理工具進行逐一整改。針對過濾擋板位置偏高的問題,燈檢機的操作人員在下班后對過濾擋板的位置進行反復調(diào)整。他們查閱資料,采用優(yōu)選法中的黃金分割法找尋最佳位置點,通過計算和調(diào)試,最終找出擋板的最佳位置。在設備班長蔡兆生的帶領下,機長開始挑戰(zhàn)持瓶夾旋轉(zhuǎn)不到位的難題:他們經(jīng)常下班后蹲在設備旁進行研究,對設備拆了裝,裝了卸,一遍又一遍,弄得渾身都是機油味。一天,當他們正在拆卸時,設備班班長突然有了靈感,大聲地叫起來:“有辦法了!”他試著在持瓶夾上方增加了一個電感式的傳感器,有效地監(jiān)控持瓶夾旋轉(zhuǎn)的位置,一旦發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)不到位,系統(tǒng)就會報警停機,從而避免炸瓶的現(xiàn)象發(fā)生。通過選點、改造,確定安裝電眼的位置,炸瓶次數(shù)明顯降低。就這樣,面對一個又一個技術難題,他們沉著應對,循序漸進,逐一化解,成功地解決了所有主要問題。
“眾志成城”QC小組人員付出的辛苦終于得到了回報:《降低ATM18型自動燈檢機誤剔率》這項技術攻關成果一舉奪得全國醫(yī)藥行業(yè)QC小組評比一等獎。這不僅是對大家眾志成城、刻苦攻關的獎勵,更是對車間技術人員的專業(yè)技能及團隊合作精神的充分肯定。這一成果使該車間生產(chǎn)過程得到明顯優(yōu)化,勞動生產(chǎn)率也得到了極大的提高。
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